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供应电镀废水回用设备

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所在地: 广东 东莞市
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最后更新: 2012-05-03 11:15
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供应电镀废水回用设备

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 工艺经济分析

  3.1 UF&RO工艺使用前后企业用水情况比较

  UF&RO工艺使用前该企业用水情况如图2所示。

  

  图2 UF&RO工艺使用前该企业用水情况

  原纯水制备流程见图3。

 

  图3 原纯水制备流程

  由以上可以看出,该企业用水具有以下特点:⑴ 出水不循环使用,用水量很大;⑵ 水的排放量大,造成的环境影响也大。

  UF&RO工艺使用后该企业用水情况如图4所示。

  

  图4  UF&RO工艺使用后该企业用水情况

  由UF&RO工艺使用前后该企业用水情况可看出,采用该系统不仅能减少废水排放量,节省排污费,而且能取代自来水生产纯水的工艺,既节省水费,又省去了纯水生产工艺,为该企业赢得了经济效益和环境效益。

  3.2 经济性分析

  该设备运转按每天12 h计,每年开车360 d。

  该回用工艺系统造水成本如下。

  ⑴ 计算依据

  ①装置实际产水量    30 m3/d

  ②工程总投资      12万元

  ③电费成本        0.5元/(kW·h)

  ④单位产水能耗    0.9 kW·h/(m3产水)

  ⑤维修费(以总投资计) 1%

  ⑥装置及配套设施使用寿命   20 a

  ⑦UF组件使用寿命   8 a

  ⑧RO组件使用寿命     5 a

  ⑨化学药品费用     0.65元/ (m3产水)

  ⑩人工费(一班一人制)   6000元/(a·人)

  ⑵ 造水成本

  ①投资成本  0.56元/ (m3产水)

  ②电费成本  0.45元/ (m3产水)

  ③膜更换费用  0.71元/ (m3产水)

  ④化学药品费用 0.65元/ (m3产水)

  ⑤人工费   0.56元/ (m3产水)

  ⑥维修费  0.11元/ (m3产水)

  采用该回用工艺之前每天的排放量为45 m3,采用该工艺后每天的排放水量为15 m3,可见大大降低了环境负荷。同时每天节约用水30 m3,既有环境效益又有经济效益。

  4 总结

  ⑴ UF&RO工艺处理经化学沉淀后的电镀综合废水,使废水的有机物和含盐量进一步降低,其浊度、TSS、TDS及电导率等各项指标均满足后续离子交换系统的进水要求,而且水质稳定、可靠。

  ⑵ UF&RO工艺处理电镀废水回用于生产工艺,不仅取代原有的纯水生产线,节约了水费,而且减少了排污量,取得了良好的经济效益和环境效益。

     

电镀、线路板厂废水回收系统具有以下特点:
1、具有良好的经济效益,1—3年内可回收初设成本。

2、电镀、线路板厂废水75%—95%回收。

3、回收水质稳定在50us/cm以下。

4、废水回收成本可降至每吨约RMB¥1.5元。

5、在工业区在限水或缺水时,可用此回收设备保证生产。

6、厂方扩大生产,不需增加废水处理设备和排放量。

7、全自动连续式系统适合大流量的废水回收。

8、回收水可供应纯水系统或直接回用到生产线。

9、系统寿命长故障率低,维护方便。

10、放流水可通过环保最新规定的一级排放标准。

11、最低操作成本(自来水成本,环境维护成本降低)。

12、应用此设备能满足ISO1400认证要求。

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